À partir de la dissection ci - dessus, les fausses alarmes présentées par le débitmètre électromagnétique dans le volume d'eau de refroidissement de l'industrie sidérurgique sont principalement causées par des bulles d'air essuyant les électrodes. Par conséquent, tout d'abord de l'appareil satisfait la demande de longueur de section droite en amont de l'apparence extérieure, l'appareil de normalisation de l'apparence extérieure, sélectionnez le site de l'appareil loin de la source de chaleur, l'utilisation rationnelle du débit de tuyauterie, choisissez le tissu fluoroplastique PFA de haute finition et le conduit en céramique industrielle d'alumine de haute pureté. Ces méthodes aideront à prévenir ou à réduire l'apparition de vortex et la discrimination des gaz. C'est - à - dire, l'amélioration de la technologie de fabrication de capteurs, l'amélioration de l'utilisation des conditions environnementales extérieures et des conditions de l'appareil, le choix d'une soupape d'échappement en amont de l'apparence, etc., peut prévenir l'apparition de doutes [5]. Deuxièmement, le réglage raisonnable du moment et de la fonction d'amortissement extérieur peut également traiter les fausses alarmes présentant la quantité de bruit de bulle. Le moment d'amortissement est choisi en fonction de la largeur d'impulsion du bruit de bulle d'apparition dans le signal de débit. Normalement, le moment d'amortissement doit être de 3 à 5 fois la largeur de l'impulsion de bruit de bulle. Si la largeur d'impulsion de bruit de bulle est de 10 s, le moment d'amortissement doit prendre 30 à 50 S. la sélection détaillée doit être basée sur la précision de manipulation demandée, 3 fois l'erreur de manipulation de largeur d'impulsion à 5%, 5 fois la précision de manipulation de largeur d'impulsion est supérieure à 1%.
Plus de temps d'amortissement extérieur peut traiter efficacement l'impact de ce type de bruit de bulle d'impulsion, ensemble, il apporte également un défaut de réponse lente, c'est - à - dire lorsque le flux réel est secoué, la réponse extérieure est lente. C'est sans aucun doute un problème difficile pour les systèmes d'eau de refroidissement qui demandent une manipulation active. Pour faire face à ce doute, les débitmètres électromagnétiques intelligents peuvent utiliser la discrimination logicielle, c'est - à - dire le traitement des erreurs grossières [5]. Lors de la présentation de ce problème, après ajustement du moment de non - activation du débit et modification des contraintes ondulatoires, ces deux conditions discriminent la modification du débit, qui reste la bulle essuyant l'électrode. Si ce n'est pas le bruit de la bulle frottant sur l'électrode, le CPU est échantillonné normalement, opérationnel et filtré numériquement; Si vous déterminez que l'épisode est un bruit de bulle, retirez la valeur de l'amplitude et respectez la valeur de l'amplitude de débit précédente. Ainsi, le moment d'amortissement de la période de débit normal est toujours de 3 à 6 S. tant qu'il y a du bruit de bulle, la durée définie en fonction de la largeur de l'impulsion sera prolongée, le moment de la manipulation du système sera également prolongé.
Lorsque nous sélectionnons raisonnablement la « valeur de contrainte de taux de changement» et la « valeur de l'instant de désactivation» du convertisseur de débit électromagnétique à fonction d'erreur grossière, le convertisseur peut non seulement appuyer sur la fausse alarme causée par le bruit de bulle, mais la vitesse de réponse extérieure en fonctionnement normal peut toujours respecter la valeur de l'instant d'amortissement définie.